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產(chǎn)品分類(lèi)

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科普知識(shí)
數(shù)據(jù)分類(lèi):
大型PLC可編程控制器

PLC在鋼板定寬控制系統(tǒng)中應(yīng)用

發(fā)布日期:2022-04-22 點(diǎn)擊率:50

                   一、 鋼板定寬傳統(tǒng)控制系統(tǒng):  
   目前國(guó)內(nèi)冶金板型加工企業(yè)鋼板定寬控制系統(tǒng)大多采用機(jī)械尺測(cè)量寬度人工進(jìn)行控制的方法,該系統(tǒng)效率低,控制精度差,回切率高,直接影響經(jīng)濟(jì)效益。   

二、 PLC控制系統(tǒng):  
  根據(jù)原控制系統(tǒng)存在的問(wèn)題,同時(shí)為實(shí)現(xiàn)成品鋼板定寬度剪切的準(zhǔn)確測(cè)量和控制,提高寬尺合格率,減少回切物耗,增加板邊收得量,提高質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益,對(duì)原控制系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)采集及控制采用PLC系統(tǒng);  
   為實(shí)現(xiàn)連續(xù)檢測(cè)提高控制精度,寬度檢測(cè)采用旋轉(zhuǎn)編碼器;根據(jù)遠(yuǎn)紅外測(cè)溫儀提供的鋼板溫度,對(duì)熱切鋼板進(jìn)行溫度自動(dòng)放尺量補(bǔ)償;  
  控制原理是:操作工首先通過(guò)操作盤(pán)輸入預(yù)切鋼板的寬度值,旋轉(zhuǎn)編碼器反饋回鋼板實(shí)際寬度,同時(shí)遠(yuǎn)紅外測(cè)溫儀將檢測(cè)到的鋼板溫度傳送給PLC系統(tǒng),PLC系統(tǒng)根據(jù)預(yù)設(shè)值、反饋值、溫度值采用PI調(diào)節(jié),輸出剪切位置控制信號(hào),控制直流電機(jī),以精確控制鋼板寬度剪切位置。  

三、 系統(tǒng)控制示意圖:  

此主題相關(guān)圖片如下:  

    

四、 PLC控制系統(tǒng)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo):  
技術(shù)指標(biāo):  
  1、 寬度測(cè)量和控制范圍:1300mm—2300mm(原系統(tǒng)1300mm—2300mm)  
  2、 測(cè)量誤差:≤±1mm(原系統(tǒng)≤±15mm)  
  3、 控制誤差:≤±1mm(原系統(tǒng)≤±10mm)  
  4、 實(shí)現(xiàn)手動(dòng)/自動(dòng)無(wú)擾切換  

五、 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)以年產(chǎn)量30萬(wàn)噸計(jì)算:  
1、 減少二次回切增加的成材率效益:(按板寬1600mm,原二次回切2%)  
  增加成材鋼板=300000×2%×1/32=192噸  
  效益:(按3000元/噸)=192×3000=576000元  
2、 提高寬度定尺精度增加的效益:(按定尺板占產(chǎn)量60%計(jì)算)  
  300000×60%×1/800=247噸  
  效益:(按3000元/噸)=247×3000=741000元  
3、 其他效益:  
  經(jīng)過(guò)系統(tǒng)一年的運(yùn)行統(tǒng)計(jì),該系統(tǒng)在提高有效作業(yè)率,減少停車(chē)時(shí)間、  
  增加定尺板的產(chǎn)量等方面增加經(jīng)濟(jì)效益10萬(wàn)元/年左右。  

綜上所述,鋼板定寬PLC控制系統(tǒng)每年增加的經(jīng)濟(jì)效益超過(guò)100萬(wàn)元以上。 

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